電解煙氣凈化脫硫是一項(xiàng)環(huán)保技術(shù),我司在河南一鋼鐵鋼業(yè)新增數(shù)臺(tái)電解煙氣凈化脫硫用ggh煙氣換熱器,工藝量居高,設(shè)備采用共計(jì)六套,要求達(dá)到對(duì)環(huán)保行業(yè)的低排放標(biāo)準(zhǔn)。
一、該鋼鐵廠未安裝電解煙氣凈化脫硫用ggh煙氣換熱器之前存在以下問題:
1、工藝系統(tǒng)運(yùn)行在線監(jiān)測(cè)排放時(shí)內(nèi)部雜質(zhì)含量過12mg/Nm³,硫化物達(dá)到150gm/Nm³,達(dá)不到環(huán)保行業(yè)低排放的標(biāo)準(zhǔn)。
2、工藝系統(tǒng)不完善,沒有能夠進(jìn)行脫硫脫硝及余熱回收的設(shè)備,無法實(shí)現(xiàn)降低排放量及介質(zhì)濃度的工藝。
3、運(yùn)行費(fèi)用過高,大量投入熱能導(dǎo)致后期無法回收從而浪費(fèi),小量投入又無法滿足工藝需求。
為了滿足這些問題,康景輝在設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行了嚴(yán)格的考察,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)煙氣內(nèi)部成分及工藝進(jìn)行了多次試驗(yàn),決定加裝300KA—400KA總計(jì)六套電解煙氣凈化脫硫設(shè)備,從而降低排放標(biāo)準(zhǔn),保證顆粒物小于4mg/N³,并實(shí)現(xiàn)自然的余熱回收工藝,將工藝性價(jià)比較大化。
二、ggh煙氣換熱器安裝后的工藝效果:
1、安裝電解煙氣凈化脫硫設(shè)備后,明顯的降低了現(xiàn)場(chǎng)的工藝成本,主要體現(xiàn)在余熱回收效果及熱能投入率上。
2、沒改變整體的結(jié)構(gòu)形式和運(yùn)轉(zhuǎn),占地小,安裝方便,從而使整體使用起來也非常的簡(jiǎn)單,確保故障率不高的同時(shí)降低了維護(hù)的成本,原本的設(shè)備無法自然清潔,現(xiàn)在有自備清洗工藝,非常方便。
3、根本上的解決了設(shè)備腐蝕酸露的問題,ggh可以中和內(nèi)部的空氣程度,讓煙氣和石灰石可以不產(chǎn)生飽和狀態(tài),降低腐蝕程度。
三、廠家服務(wù):
我司暫定7天列出相關(guān)施工圖等資料,60天生產(chǎn)六臺(tái)大型ggh煙氣換熱器,在確保ggh可靠性的同時(shí)確保設(shè)備設(shè)計(jì)的正確性,為用戶提供全新的設(shè)備、成熟的體系及可靠的售后,設(shè)備滿足相關(guān)要求標(biāo)準(zhǔn)并列出相關(guān)供貨清單,在后期保證安裝、調(diào)試等技術(shù)配合后,確定設(shè)備落實(shí)。